江蘇某水泥廠原有一套由120-45輥壓機(jī)+SSF5000/1000打散機(jī)+Φ3.2m×13m球磨機(jī)組成的輥壓機(jī)作預(yù)粉磨系統(tǒng),球磨機(jī)為三倉(cāng)磨(開路)。在磨制P·C32.5水泥時(shí),產(chǎn)量在60t/h左右,粉磨系統(tǒng)電耗在34~36kWh/t。為了更進(jìn)一步提產(chǎn)降耗、節(jié)能減排,該廠委托我公司進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)改造,于2012年12月改造完成。本文對(duì)此次技改情況作簡(jiǎn)要介紹。
1 采用外循環(huán)立磨改造方案
該廠采用我公司開發(fā)的KVM22.3-P外循環(huán)立磨(磨內(nèi)無選粉機(jī))替代輥壓機(jī),并配套設(shè)計(jì)V型選粉機(jī)作為粉體分級(jí)裝置,組成預(yù)粉磨系統(tǒng)。本立磨采取獨(dú)立磨輥配套搖臂加壓的方式施加壓力,磨輥輥壓采取高壓設(shè)計(jì),輥壓是普通生料立磨的1.5倍以上,是內(nèi)循環(huán)水泥立磨的1.3倍左右,磨盤采取高轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì),是普通生料立磨磨盤轉(zhuǎn)速的1.2~1.4倍,采用優(yōu)化的溝槽形磨盤與輪胎形磨輥相結(jié)合的方式,以高效的擠壓和剪切力實(shí)現(xiàn)物料的高效粉磨,采取機(jī)械限位技術(shù)和自動(dòng)抬輥技術(shù)來保護(hù)立磨的磨盤和磨輥[1]。
改造后的系統(tǒng)主機(jī)配置及主要參數(shù)見表1,系統(tǒng)工藝流程見圖1。該系統(tǒng)與其他立磨組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)相比,主要在于立磨本身的高效粉磨特殊設(shè)計(jì),另外,選粉系統(tǒng)采取高料氣比設(shè)計(jì)與操作(實(shí)際操作中V型選粉機(jī)的料氣比達(dá)5.5m3/h),實(shí)現(xiàn)選粉系統(tǒng)的最大節(jié)能化,并控制合理的入球磨機(jī)物料粒度(確保最大顆粒小于1mm),并根據(jù)入磨物料的粒度分布對(duì)球磨機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,達(dá)到系統(tǒng)提產(chǎn)降耗的目的。
2 球磨機(jī)磨內(nèi)改造和級(jí)配調(diào)整
在球磨機(jī)前設(shè)置立磨預(yù)粉磨系統(tǒng)后,對(duì)球磨機(jī)進(jìn)行相應(yīng)的改造:將三倉(cāng)磨改為兩倉(cāng)磨,一倉(cāng)長(zhǎng)度改為3.25m,剩余為二倉(cāng)。原二倉(cāng)與三倉(cāng)之間的隔倉(cāng)板去掉,一倉(cāng)與二倉(cāng)之間的隔倉(cāng)板改為雙層隔倉(cāng)板,中間篩網(wǎng)縫隙設(shè)置為2mm,將隔倉(cāng)板進(jìn)料端的篦縫由20mm改為8mm左右。調(diào)整研磨體級(jí)配,調(diào)整前后的研磨體級(jí)配見表2和表3,總裝載量由126t增加到133t。將原二倉(cāng)的小階梯襯板移到一倉(cāng),原三倉(cāng)的波紋襯板用于二倉(cāng)(二倉(cāng)不夠的波紋襯板補(bǔ)充采購(gòu))。
3 改造效果
經(jīng)過我公司與廠方對(duì)運(yùn)行參數(shù)的摸索,在控制合理的V型選粉機(jī)風(fēng)量下,將入球磨機(jī)物料細(xì)度控制為:80μm篩余≤30%,0.3mm篩余≤10%,1mm篩余基本為0%。在保證入磨物料細(xì)度的前提下,調(diào)節(jié)立磨壓力和擋料圈高度,以穩(wěn)定立磨運(yùn)行。經(jīng)過近半個(gè)月的摸索和測(cè)定,使得KVM22.3-P預(yù)粉磨立磨運(yùn)行穩(wěn)定,振動(dòng)值控制在1.2mm/s以下。改造后,系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)定在100t/h以上,磨制P·O42.5水泥時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量最高可達(dá)115t/h,磨制P·C32.5水泥時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量最高可達(dá)125t/h。
由于將入磨物料控制得較細(xì),V型選粉機(jī)控制用風(fēng)較小,風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度只有30%~38%,風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流只有額定電流的40%~50%。立磨的運(yùn)行壓力在8.5~12MPa時(shí),物料細(xì)粉量較多,實(shí)際消耗功率較為合理,一般運(yùn)行功率在980~1 120kW,占裝機(jī)功率的61%~70%;球磨機(jī)研磨體裝載量在133t的情況下,運(yùn)行功率在1 350~1 420kW左右,約占裝機(jī)功率的84%~89%,系統(tǒng)在此工況下運(yùn)行,立磨與球磨機(jī)均有富余能力,系統(tǒng)還有提產(chǎn)的可能,照顧到水泥細(xì)度與少摻熟料,產(chǎn)量沒有繼續(xù)提升運(yùn)行。
考核運(yùn)行期間,生產(chǎn)P·O42.5水泥時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一直穩(wěn)定在100t/h以上,平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量104.7t/h,噸水泥電耗為26.9kWh/t,磨制的水泥比表面積在353m2/kg;生產(chǎn)P·C32.5水泥時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一直穩(wěn)定在110t/h以上,平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量116.0t/h,噸水泥電耗為25.9kWh/t,磨制的水泥比表面積在390m2/kg。由于混合材中有10%以上的難磨物料(易磨性指數(shù)在45kWh/t以上),出磨水泥80μm篩余在3%~4%。
根據(jù)GB16780—2012《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》,改造后的粉磨系統(tǒng)磨制P·C32.5水泥和P·O42.5水泥時(shí),系統(tǒng)電耗均達(dá)到能耗先進(jìn)值。技改后系統(tǒng)磨制P·C32.5水泥(配比與改造前基本一致)。比改造前臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高56t/h,電耗降低9.1kWh/t,達(dá)到了提產(chǎn)降耗、節(jié)能減排的目的。
4 需要說明的問題
對(duì)于易磨性較差的物料,開路球磨機(jī)很難控制出磨水泥細(xì)度,這是出磨水泥成品篩余偏大的主要原因,取易磨性較差的物料做小磨試驗(yàn),粉磨120min,80μm篩余仍在15%以上;而熟料用試驗(yàn)小磨粉磨35min,80μm篩余就可到達(dá)1.5%以下。按P·C32.5水泥配料,取出立磨物料進(jìn)行小磨試驗(yàn),粉磨35min,80μm篩余仍在3.0%以上;將混合材中的難磨物料去掉,用煤矸石、廢石、水渣和粉煤灰作為混合材來生產(chǎn)P·C32.5水泥,水泥產(chǎn)量穩(wěn)定在100t/h以上,細(xì)度明顯下降,80μm篩余在1.2%~2.0%之間,從側(cè)面反映出易磨性相差較大的物料一起粉磨不合適,最好采取單獨(dú)粉磨的方式。