?無論窯操還是磨操,首先要明確系統(tǒng)內在的邏輯關系,這就要求操作員對系統(tǒng)工藝和設備的特性清楚了解。把握好定性與定量的辯證關系。 接班時首先要向前一個班人員了解系統(tǒng)的運行情況。哪些設備存在隱患,產(chǎn)、質量情況如何。看全分析報告單,了解物料的易磨性...
?對于常規(guī)礦用磨機,國內外常采用的驅動方式有單邊同步電動機+開式齒輪副驅動、單邊異步電動機+減速器+開式齒輪副驅動、雙邊同步電動機+開式齒輪副驅動、雙邊異步電動機+減速器+開式齒輪副驅動等幾種。研究表明,當磨機裝機功率達到20MW以上時,以上驅動方式已...
?我公司水泥粉磨采用輥壓機+球磨機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),設計臺時產(chǎn)量110t/h。自2010年投產(chǎn)以來,生產(chǎn)PO42.5水泥實際臺時產(chǎn)量僅為95t/h左右,最低只有80t/h,噸水泥電耗高達40kWh/t以上。 1 主機配置 該系統(tǒng)主機配置見表1。 表1 水泥系統(tǒng)的主機配置 2 存在問題 由于熟料...
?回轉窯設備的常見故障原因及處理措施 一、溫度指示誤差大 故障原因: 1.熱電偶被物料糊??;2.熱電偶被燒斷。 處理措施: 1.清理積料;2.更換熱電偶。 二、壓力指示偏低 故障原因: 1.測壓管被粉塵堵塞;2.旋風筒積料。 處理措施: 1.用壓縮空氣吹掃測壓管;2.用壓...
?江蘇某水泥廠原有一套由120-45輥壓機+SSF5000/1000打散機+3.2m13m球磨機組成的輥壓機作預粉磨系統(tǒng),球磨機為三倉磨(開路)。在磨制PC32.5水泥時,產(chǎn)量在60t/h左右,粉磨系統(tǒng)電耗在34~36kWh/t。為了更進一步提產(chǎn)降耗、節(jié)能減排,該廠委托我公司進行技術設計改造,于20...
?回轉窯壓條頻繁掉落的解決措施 我公司提供的兩條2000t/d熟料生產(chǎn)線,1號和2號分別于2007年12月和2008年8月投運,配套回轉窯規(guī)格為4.060m,三檔支撐,輪帶為浮動實實心矩形輪帶,輪帶兩側各焊有8塊壓條以限制輪帶的軸向竄動。2014年3月發(fā)現(xiàn)2號線回轉窯Ⅲ檔輪帶壓條開始...
?引言 目前生料制備中有中卸烘干磨、立磨、輥壓機3種方式。由于管磨機能耗較高(單位電耗22~26kwh/t),國內新建生產(chǎn)線大多采用立磨粉磨以節(jié)約能耗(單位電耗18kwht/t左右),但是立磨在維護、操作方面的難度又遠遠高于中卸磨。隨著人們節(jié)能意識的提高,近幾年輥壓...
?1存在的問題 我公司4.874m回轉窯,一檔輪帶窯尾側擋鐵于2013年出現(xiàn)一塊脫落,一直未處理。后相繼又有擋鐵開焊脫落,輪帶偏移托輪向窯尾方向竄動,竄動量在50mm,嚴重影響窯安全運行。為此進行了定檢加固處理,效果都不理想,運行一段時間仍出現(xiàn)擋鐵脫落現(xiàn)象,于...
?摘要: TNGG水泥廠二期水泥粉磨系統(tǒng)六七號磨機于2009年三月份先后開啟投料投入正常生產(chǎn),經(jīng)過近五個月的運轉,臺時產(chǎn)量始終不盡人意,額定150t/h噸的臺時產(chǎn)量始終在120~130t/h左右徘徊,比表面積尚能穩(wěn)定在340~350m2/kg,根據(jù)這兩臺磨機的狀況我們進行了細致的總結與分...
?一. 立式磨機振動的原因及處理: 1. 測振元件失靈: 磨輥剛降下便出現(xiàn)振動,操作各程序和個參數(shù)都正常,而且現(xiàn)場并沒有感覺到振動,后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)測振儀松動,重新擰緊,開磨正常。 測振儀松動是常事,這時中控操作畫面各參數(shù)均無異常,現(xiàn)場無振感。預防發(fā)生...